关于1#机组励磁系统、厂用电快切、同期装置、发变组录波装置大修总结 2007年4月26日我厂开始对1#机组大修工作,这次大修是机组投运以来的第一次大修,在检修部的带领下,我电气班全体员工统一思想,认清形式,本着规范化大修、标准化大修及应修必修、修必修好的原则,经过50个日夜的辛勤工作,大修任务已圆满完成。经过各项调试、试运转、冷态验收,各项参数均已达到设计要求,符合大修质量标准。现将本次1#机组励磁系统、厂用电快切、同期装置、发变组录波装置等大修状况、本次检修内容及修后验收情况汇报如下。 一 、励磁系统 1、励磁系统介绍: 我厂采用广州电器科学研究所的EXC9000静态励磁系统,采用自并励磁方式,由励磁调节柜、功率柜、灭磁柜、进线柜、励磁变压器等组成。自并激励磁系统的励磁电流取自发电机机端,经过励磁变压器降压、全控整流桥变流的直流励磁电压,由晶闸管触发脉冲的相位进行控制,输送至发电机励磁绕组。 2、大修前状态 该励磁系统投运以来总体运行比较正常,出现过一次发电机出口PT二次断线,系统正确切换。但也存在一些问题,通讯总线偶尔报故障,与ECS通讯偶尔中断等。 3、大修项目 (1)调节柜检查、清扫。 (2)功率柜检查、冷却风扇检查、清扫。 (3)灭磁柜检查、清扫、灭磁开关试验。 (4)进线柜检查、清扫、母排螺栓紧固。 (5)励磁变压器检查,清扫、试验。 (6)各柜控制电气元件效验。 (7)调节器静态特性试验。 (8)系统开环试验。 (9)开机试验。 4、大修中发现问题及修后状态 (1)模拟PT故障时,通道切换,但指示灯未亮。 (2)当A通道运行时,模拟B通道PT断相,此时应报故障,但功率柜却全停。 (3)在试验时报总线故障,2#功率柜显示屏无显示,通讯故障。 (4)智能I/O 板通讯故障。 处理:结合大修前未出现是上述现象,咨询厂家,回复怀疑调节板问题。后厂家人员到场检查,找出真正原因是程序混乱所致,恢复以前备份。同时更换所有CAN总线,故障全部消失。试验正常。大修后达到开机运行条件。 二、厂用电快切装置 我厂厂用电快切采用镇江华东电力设备厂的PZH-1A 型微机厂用电快速切换装置。装置具有正常情况下,备用电源与工作电源之间双向切换;事故或不正常情况下,工作电源向备用电源单向切换的功能。该装置能够提高厂用电切换的成功率,避免非同期切换对厂用设备的冲击损坏,简化切换操作并减少误操作,提高机组的安全运行和自动控制水平。 1、大修前状态 该装置自投运以来运行稳定,未发生过误切,拒切。本次大修主要是预防性试验,检查二次线路,清洁等。 2、试验项目 (1)正常切换试验。包括串联切换,并联切换,自动切换,半自动切换。 (2)事故切换试验。包括串联,并联,同期捕捉及慢速切换,不正常切换。 (3)不正常切换试验。 (4)故障告警。 通过试验,该装置无异常现象,动作可靠,可以投入运行。 三、同期装置 我厂发变组同期采用深圳市智能设备开发有限公司的SID-2C装置。同期点设在主变压器高压出口侧。该装置自投运以来同期并网正确可靠,动作速度快,为出现过任何故障。此次大修主要是预防性试验,校核参数。 1、 试验项目 (1) 中间继电器校对。 (2) 自动假同期试验。 (3) 手动同期试验。 (4) 设备清洁,二次接线检查。 通过各项试验,该装置无任何异常,动作可靠。 四、机组故障录波装置 我厂机组采用武汉国电WGL-3000录波装置。主要记录机组保护动作情况,电气重要参数突然改变及异常情况。在机组运行中,该装置无异常,运行记录准确,为故障分析提供了准确的数据。但该装置定值设置不够全面,此次大修,重点计算定值并试验。 1、试验项目 (1) 按市调下发定值整定原则计算定值,并重新输入。每个定值试验。 (2) 二次回路检查,端子排紧固。 通过重新输入定值并试验,使装置更能全面的记录机组参数变化情况。为今后事故分析提供了更为全面的数据。 五、 总结 通过这次大修,使我更加全面的学习了电气系统,尤其是保护装置,励磁装置等有了更深入的了解,为以后的工作打下了坚实基础。 2007年6月11日 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/9be664ea172ded630b1cb626.html