放顶煤开采工作总结 及衔接面开采方案确定 山浪煤矿首采面于2010年3月1日安装试采,至4月底已推进138米,工作面初采及放顶煤试采已基本结束,收集资料,进行矿压观测,生产过程中各级管理人员现场跟班,及时解决各类问题,并实现了安全生产,为进一步进行总结分析,合理确定支护参数,强化顶板管理及为衔接面开采方案设计提供依据,现总结分析如下: 一、5-101首采面概况 1、煤层储存情况 5-101工作面所采煤层为5#煤,煤层厚度4-6.15米,平均4.5米,煤层倾角2-11度,平均7度,煤层结构简单,储存稳定,直接顶为0.5-2.0米的泥岩,深灰色,中部夹有薄层细砂岩或灰黄色泥岩,老顶为2.0-5.0灰岩,坚硬,直接底为1.0-6.0泥岩,致密。 工作面可采储量72万吨,放顶煤开采按75%回收率计算可采储量为53万吨。 煤质检测情况:水分1.28Mad/%,灰分11.39Ad%,挥发分29.26Vad%,全硫2.05Std%,发热量6955卡。 2、两巷支护情况 正付巷均采用11#工字棚架棚支护,巷道净宽3.2/4.5米,净高2.8米,切割巷采用全断面锚网梁复合支护,净宽7.0米,净高2.5米,边刷扩边安装两次成巷。 3、工作面三机配套情况 采煤机:MG250-630-QWG型电牵引采煤机 输送机:SGZ764/800型刮板输送机(两部) 转载机:SZZ800/315型转载机(一部) 液压支架:ZF6000/17.5/28型(99架) 端头支架:ZF6000/19.5/30型(3架) 4、两巷端头支护情况 两巷超前采用DZ35型单体柱配3.4米Π梁一梁两柱提前在工字棚中间进行支护,棚距1.0米,双排不低于20米,全部穿鞋带帽,支护强度不低于6.5MPA,两巷端头采用DZ35型支柱配1.7-2.0米小梁进行支护,柱距0.6米,封口柱0.3米一根,两巷端头安全出口煤柱侧全部铺网,提前采用锚杆进行护帮,工作面机头、机尾前后各10米进行铺网。 二、试采情况 矿井于2010年3月1日开始试采,沿顶板推进,采高2.6米,推进12米后,老山顶板全部垮落,推进80米后,从机头处开始试托顶煤,至4月30日工作面已推进138米,托煤到65#架(96米),放煤到50#架,预计推进50米,工作面支架全部托住顶煤。 1、顶板监测情况 从初采开始,矿井成立了矿压监测组,主要负责对顶板的监测,顶板的初次来压,两巷采动影响等,收集资料,进行分析,为安全生产、支护参数选择提供设计依据,有效管理顶板,解决安全生产问题,同时安装了一套顶板在线监测系统,进行动态监测。工作面每5架安装一组光显压力表,每5架安装一组在线监测表,合计安装了40组压力表。 (1)、压力变化情况:工作面规定压力不低于26Mpa,支架设计最大工作阻力为6000KN(36.5Mpa), 直接顶未垮落前,0-12米区段,支架压力26-30 Mpa,平均28 Mpa左右,煤壁完整,两巷没有采动影响,直接顶厚度2.0-2.5米左右,老顶为灰岩,只有少量层状掉落,采空区充填比较好。 直接顶垮落后,支架压力在短时间内增大,通过在线监测显示为32-35 Mpa,只有个别1-2架显示36 Mpa,煤壁基本完整,只有个别区段出现在采煤机割煤过程中片帮现象。随着工作面推进,压力稳定在26-34 Mpa左右,工作面推进20米左右,压力集中显示增大,多数为33-36 Mpa左右,煤壁基本稳定,个别区段有片帮现象。随着向前推进,压力稳定在26-34 Mpa左右,变化不明显。 (2)、支架完好情况:通过两个月回采,支架液压系统完好,没有出现阀组损坏,管路漏液现象,支架、采煤机、回采溜子运行良好。 2、现场操作情况 3月1日试采开始,借调本部矿井18名技术工人,实行传帮带,现场操作培训为主,规范操作行为,矿领导、科室跟班现场培训,严格按每推进一米,达标一米的要求,每班一刀煤,利用3月份一个月时间,使回采队基本掌握了操作工艺。4月份开始试托顶煤,制定专项措施,严格按照要求,超前带压拉架,至4月底托煤到65#架(96米),没有出现顶煤漏顶,托煤基本成功。 三、总结分析 通过两个月的回采,认真研究放顶煤开采工艺,严格管理,目前三机配套运行正常,支架能够支撑直接顶初次垮落时顶板来压,在顶板来压时,没有出现大面积煤壁片帮现象,正常推进过程中,支架压力稳定,安全顺利托煤,并实现了放煤,放顶煤开采基本成功。 优点: 1、支架小,稳定性强,易在倾角较大的煤层中使用。 2、对煤层变化适应性强,煤层厚度增大后有利于提高回采率。 缺点: 1、顶板管理难度大,煤质软,在支架压力作用下,顶煤压碎,易在支架前梁端头漏顶。 2、由于煤层厚度平均为4.5米,采2.6米,放1.9米,采放比为1:0.73,比例小,放煤回收率低,含矸率高(5-101工作面少回收20万吨)。 3、采高低,工作面有效通风断面小,稀释有害气体不利,特别是上隅角,风速小,常期挂风帘。 4、工作面煤尘较大,工作面在拉架过程中,粉煤从支架侧护间漏下,虽不断洒水,煤尘控制不住,在放顶煤时,后溜子处产生的煤尘更大,安全管理难度大。 5、工效低,用人多,与一次采全高相比,多专用放煤工,整体时间效率减一半。 6、用的设备多,增加安全管理环节。 四、衔接面(5-103)开采工艺确定 结合山浪矿5#煤储存条件,煤层厚度平均为4.5米,倾角6-25度左右,5-103揭露情况,煤厚4.5-5米左右,倾角6-8度,采用一次采全高支架。 优点: 1、顶板管理难度小,支架直接支撑顶板,有利于安全管理。 2、回采工效高,用人少,操作工艺简单,推进速度快,更有利于顶板管理。 3、煤炭回收率高,(5-103工作面可多回收25万吨) 4、用的设备少,有利于安全管理。 5、有利于通风管理,特别是煤尘管理。 缺点: 1、支架第一次安装需拆开井下组装。 2、采高大,支架稳定性差,煤壁易片帮。 总上所述,经矿研究决定,在5-103工作面采用一次采全高支架进行回采,拟选如下: 采煤机: MG500/1200-WD型,回采溜子: SGZ1000/1400型 液压支架:ZY7600/23/45型。 五、需两级公司解决问题 目前5-103工作面两巷已掘进400多米,架棚支护,巷道支护设计严格按一次采全高支护进行设计,预计8月份工作面将准备到位,请两级公司尽快确定回采工艺,关系到两巷支护方式的设计,及设备的到货。 放顶煤开采工作总结 及衔接面开采方案确定 山 浪 煤 矿 二0一0年四月一日 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/a3c5353dab114431b90d6c85ec3a87c240288aa0.html