客诉8D报告格式

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客诉报告 客诉8D报告

客户抱怨改善行动报告

客户名称 不良数量 风险批量 编制

1.问题描述:

99日客户SQE反馈联创10086型号扬声器,有音沙现象 910日收到客户退回的10011扬声器音沙不良6pcs

制成:王大大

2.团队成员:

组长:王小二(责任主管)

成员:王大大(品质专员)/张三(技术工程师)/李四(技术工程师)/王五(生产主管)

王大大

TCL 6

审核

产品型号 投诉日期 回复日期

客户编码:10086 联创编码:10011

2016-9-9 2016-9-10

张三/李四/王五

3.原因分析: a)不良品确认

1.910日收到客退音沙不良6pcs,观察外观无不良,如下图:

2.用音频扫描发生器把电压调至规格书要求2.56v,频率200-2KHZ,用声腔对客退不良进行音质确认,确认音质音沙异常,如下图:

3.再将客诉不良品进行BK曲线测试,测试结果符合曲线要求,如下图: b)原因分析

1.技术员对客退不良品进行X-ray扫描分析,确认无不良,如下图: 2.研发工程师对客退进行拆解分析,拆去上壳,确认壳内外未不良,如下图:

3.技术员对单体拆解,稀释前盖胶,取下前盖--〉观察膜片及边缘胶--〉稀释边缘胶--〉观察音圈及磁路,如下图:

3.1在拆解过程中,每步拆解都对部件进行仔细观察,确认无不良再进行下一步动作,技术员打开膜片时,发现音圈内侧有异物(用放大镜观测看出音圈内侧有异物),如图: 小结:因音圈内有异物,导致音沙不良 3.2 流出原因

①对产线进行排查发现,6S良好

②对人员确认,人员走动频繁,排查发现16条线其中2位套音圈人员2套膜片人员未佩带手指套未配戴手指套作业,如图:

③对工装进行排查,现场工装都干净整洁,清洗记录亦无异常

④查询OQC检验记录,OQC记录未记录检验的产品唯一编码,不能确认是否检验过

⑤确认产线听音作业模式,2h更换一次听音作业人员,排除疲劳作业,查看当天听音人员安排状况:有安排新人进行听音作业=====〉怀疑为新人不熟悉听音导致漏检

小结:线上作业人员不按规范作业,人员走动频繁,导致异物落在音圈内,导致音沙,听音新人上线,导致厂内漏检

分析人:李四/张三 4.短期对策:

对库存内该新人上线期间的产品进行下线听音作业,走返工流程 5.长期对策:


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aIPQC加强对产线人员手法的确认,列举重要手法加入开班确认项目

b)限制人员走动,安排定岗定位作业,减少人员作业时的走动造成异物扬尘,线头加湿毛巾清洁传送带 c)重新规范新人上线作业机制,新人上线前半小时产品品质由资深人员一起确认,建立新人追踪机制,新人前三天作业班长及IPQC签字确认人员每天作业状况,三天内有异常则再次观察三天,直至新人能完全胜任该作业岗位 6.效果确认:

1.IPQC对线上人员手法进行确认,无异常,9/12-9/15抽检产品亦无不良

2.使用尘埃粒子计数器对车间异物进行量测,对策前后有明显变化:对策前5.0的为1000颗以上,对策后200以内;如下图:

3.IPQC对新人确认状况未发现异常,同期OQC抽检判退中新人产生的异常亦未超资深员工产出,都在管控范围内

7.预防再发对策:

标准化作业,将对策加入sop文件 责任人:王八蛋 完成时间:2016-9-17 8.结案

满意 □不满意

验证时间: 签名:




本文来源:https://www.wddqw.com/doc/487d865bac02de80d4d8d15abe23482fb4da0213.html